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起重机制动器不松闸故障的分析及解决方案双金属片金属网玩具包装裁板锯旋转机械

2022-09-15 06:53:56 旋转机械    

起重机制动器不松闸故障的分析及解决方案

本文主要介绍的是一台15/3t L型龙门起重机主起升机构中的YDWZ-490/100JA制动器出现故障,接通电源,MY1-l00JA液压电磁铁(以下简称电磁铁)的推杆仅仅向上移动10mm左右,与工作行程相差15mm,因而不能将空调维修制动器闸瓦松开,起升系统不能正常工作。

1、故障分析:

电磁铁推杆行程小的常见原因有:

a.电磁铁腔内有空气或油量不足;

b.补偿行程超过型号规定值;

c.线圈断路或两端电压低;

d.电磁铁损坏等。

在故障现场,我艺术玻璃们对列举的常见原因由背带裤简单到复杂逐一进行了分析。首先给电磁铁加油、排放空气,故障仍然存在。检查补偿行程,推杆上端与上盖仅相距15m产、学、研、企结合m,原因2也可否定。通电后用万用表测量硅整流器两电压,输入电压为380V,输出端电压为340V,完全正常。采用一台新的电磁铁接入硅整流器输出端,出现了同样的故障现象,说明电磁铁本身并没损坏。究竟是什么原因产生了故障?图1是圣诞树电磁铁电源装置 硅整流器可以节俭大量石油资源的电气原理图。我们对其工作原理进行了分析。当交流380V 电压加入输入端时,KM 动作常开触头闭合,使电路接通,KA常闭触头将经济电阻R短接,在输出端得到近似340V的直流电压作为电磁铁的吸台电压。当输出端接有电磁铁时,就有电流流过电磁铁线圈。由于线圈是一个大电感负载,直流电流需要一个过渡过程才能Ul f1显示称该材料还可用于户外利用达到稳态值。当电流上升到电磁铁吸合电流IM时,电磁铁吸合,推杆上升,完成制动器架的松闸过程。电流继续上升到电流继电器KA 的动作整定电流IS时,继电器动作,其常闭触头将经济电阻R接入电路,输出电压即降至电磁铁的吸持电压。

图1 硅整流器电气原理图

反复接通和断开电源,观察硅整流器上电流继电器动作时间和推杆动作时间,发现推杆上升10mm左右时电磁铁尚未吸合,而电流继电器就动作了,过早地将经济电阻R接入电路。这说明电流继电器的整定电流IJ小于电磁铁吸合电流IM。因而电流继电器常闭触头在电磁铁没有吸之前就动作,使推杆不能上升到正常位置,制动器也就不能松闸。

2、解决措施

对硅整流器上的电流继电器调整动作时间,使其常闭触头动作时间比电磁铁吸合时间滞后约0.5s,之后接入经济电阻R。通过对故障原因分析及处理,现场反复操作,YDWZ-400/100JA制动器松闸上闸正常,故障得以排除。使用证明,故障处理效果好。

对于有类似故障现象的起重机制动器,不要随意更换液压电磁铁,以免造成浪费。

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